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        JKY21.8B防爆液壓絞車主閥組改造

        作者:鄭艷梅發(fā)表日期:2016-08-14閱讀量:16509

         題,提出了滾筒直徑兩米以上的液壓絞車主閥組改造方案。

          KY2/1.8B防爆液壓絞車的制動和主動力系統(tǒng)全部靠液壓傳動。我礦將該設(shè)備用于-200水平至-625水平斜井提物,巷道長度1 222m,傾角18°。絞車剛安裝時由于工作量小,液壓油溫正常。隨著絞車提升量逐漸加大,主油路油溫偏高現(xiàn)象越來越突出,至1997年8月,絞車連續(xù)運(yùn)行2~3鉤,油溫就達(dá)80~90,已不能滿足正常提升的要求。經(jīng)絞車和主閥組生產(chǎn)廠家工程技術(shù)人員歷時兩個月的維修,仍未能解決。我們對閥組的結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究分析后,認(rèn)為油路設(shè)計(jì)上存在一定問題,熱交換背壓回路無法實(shí)現(xiàn)熱交換功能,需要進(jìn)行改造。

          一、主油路液壓系統(tǒng)工作原理壓馬達(dá)2組成閉式回路。泵輸出的壓力油推動液壓馬達(dá)旋轉(zhuǎn)。

          補(bǔ)油回路。補(bǔ)油泵6輸出的壓力油從粗濾器8吸入,經(jīng)球閥7通過精濾器單向閥5到主閥組上的3-2單向閥,補(bǔ)充進(jìn)人主回路。溢流閥3-1作補(bǔ)油溢流用,多余的油經(jīng)冷卻器4回油箱,補(bǔ)油壓力為8~11.3-8為補(bǔ)油壓力繼電器,當(dāng)補(bǔ)油壓力低表1起升制動器改造前后性能對照表動器項(xiàng)舊新型號及廠家Z160Ed201/6德國KRUPPYP2-2000上海振華主要技術(shù)參數(shù)力矩:650~6補(bǔ)償裝置通過連動銷桿、凸輪和鏈條實(shí)現(xiàn)制動間隙補(bǔ)償,缺點(diǎn)是傳動環(huán)節(jié)多,行程長,連動阻力大,制動間隙補(bǔ)償性差通過補(bǔ)償頭、補(bǔ)償套和單向軸承實(shí)現(xiàn)間隙補(bǔ)償,其特點(diǎn)是行程短,結(jié)構(gòu)緊湊,間隙補(bǔ)償時阻力小,對制動間隙的補(bǔ)償靈活及時開閉傳動裝置通過推力器帶動三角楔形推臂的進(jìn)退實(shí)現(xiàn)制動,屬楔形推頂開閉形式。

          缺點(diǎn)是無手動打開和自動潤滑功能,推臂受阻力大,極易磨損,不便檢修采用四連桿搖臂的開閉形式(動力仍用推力器),特點(diǎn)是各活動銷軸均為不銹鋼制品,有自動潤滑和手動打開功能。基本不會銹蝕和磨損,阻力小,檢修方便制動力矩及間隙調(diào)整裝置靠調(diào)整螺桿、蜾母和圓形凹狀彈簧片實(shí)現(xiàn)制動力矩和間隙的調(diào)整,沒有力矩標(biāo)尺,調(diào)整時力矩大小難以把握,可靠性較差通過螈旋式彈簧、調(diào)整螺栓和螵母實(shí)現(xiàn)制動力矩的調(diào)整,設(shè)有力矩標(biāo)尺,便于調(diào)整,可靠性篼,且該部分零件為通用件,易購買制動摩擦片采用蜾絲緊固式制動摩擦片,拆裝困難,更換不便采用插人式制動摩擦片,更換簡單快捷中國設(shè)備管理2000.5新制動器相適應(yīng)的底架,焊接在原底座上,以保證改造后制動器的制動中心與制動盤中心線在同一水平面上,具有良好的制動性能。新制動器的工作原理見改造后的起升制動系統(tǒng),從半年多的使用情況來看,完全解決了吊具因機(jī)械原因產(chǎn)生自溜下滑的問題。而且,新制動器在技術(shù)性能和維修保養(yǎng)方面,明顯優(yōu)于原來的制動器,具體的比較分析見表1.起升制動系統(tǒng)經(jīng)改造后不但具有調(diào)整檢修方便、制動間隙補(bǔ)償靈活、及時等優(yōu)點(diǎn),而且調(diào)整周期長、制動平穩(wěn)、安全可靠,減輕了機(jī)修人員的勞動強(qiáng)度,降低了修理成本,改造的總體效果是滿意的。

          公司通信地址:廣州市黃埔新港主油路液壓原理圖于規(guī)定值時,主栗控制線路不起動。

          高壓安全回路。單向閥3-6與高壓安全閥3-7組成高壓安全回路。當(dāng)主回路的一側(cè)為高壓,另一側(cè)為背壓時,如果負(fù)荷過大,超過預(yù)調(diào)壓力,高壓安全閥動作,向低壓側(cè)溢流,提升機(jī)卷筒將靜止不動,篼壓安全壓力調(diào)整至20MPa(即額定工作壓力的1.25倍)。

          熱交換背壓回路。由熱交換三位三通液控?fù)Q向閥3-9和背壓溢流閥3-10組成。當(dāng)一側(cè)為高壓時,從高壓側(cè)取出的控制油推動3-9的閥芯動作,使背壓與溢流閥3-10接通,當(dāng)背壓調(diào)至一定壓力值時,從補(bǔ)油泵來的油經(jīng)主回路置換出一部分熱油通過冷卻器4回油箱。背壓值在0.7~lMPa之間,以保證回油背壓。

          中位旁通回路。由3-1二位二通液控閥和節(jié)流閥3-4組成。當(dāng)無控制油,即操作手柄處于中位時,主回路高、低壓串通。操作手柄動作時產(chǎn)生控制油,高、低壓截止,主回路可正常工作。

          上提時(以下圖中實(shí)線代表油路通道,箭頭代表液壓油流向)(1)改造前補(bǔ)油熱交換油路示意圖(見)。至馬達(dá)低壓側(cè)至熱交換閥至主油栗吸油側(cè)至補(bǔ)油泵(2)改造后補(bǔ)油熱交換油路示意圖(見)。至馬達(dá)低壓側(cè)至熱交換閥至主油泵吸油側(cè)至補(bǔ)油泵(1)改造前補(bǔ)油熱交換油路示意圖(見)。至馬達(dá)低壓側(cè)至熱交換閥至主油泵吸油側(cè)至補(bǔ)油泵(2)改造后補(bǔ)油熱交換油路示意圖(見)。至馬達(dá)低壓側(cè)至熱交換閥至主油泵吸油側(cè)至補(bǔ)油泵改造前,從馬達(dá)回到閥組的熱油直接進(jìn)人主油泵吸油側(cè),在補(bǔ)油泵補(bǔ)到主油路的壓力油的作用下無法進(jìn)人熱交換閥回到油箱,所以熱交換油路基本不起作用,從而引起絞車主油路液壓油超溫。

          改造后從馬達(dá)回到閥組的熱油一部分到主油泵吸油側(cè),一部分從熱交換閥回到油箱,從而實(shí)現(xiàn)熱交換功能。

          主閥組結(jié)構(gòu)緊湊,油路的封堵和貫通比較困難。

          封堵分別用了絲堵和偏心套,將補(bǔ)油和熱交換油路隔開;貫通用了兩根030mm高壓軟管,將馬達(dá)回到閥組的熱油在未進(jìn)人主閥組前直接與熱交換閥貫通。

          三、主閥組改造后應(yīng)用情況KY2/1.8B防爆液壓絞車主閥組改造后效果十分理想。絞車在滿負(fù)荷連續(xù)運(yùn)行條件下,油溫在40~中國設(shè)備管理2000.5土油罐系磚、石砌油罐和混凝土油罐的總稱,我國這類油罐多建于鋼材極缺的歷史時期。罐內(nèi)溫差較小,蒸發(fā)損耗較低,能起到較好的保溫作用,至今全國各地仍有不少油庫在使用。但由于它在設(shè)計(jì)上存在缺陷,維修比較困難。

          土油罐內(nèi)加溫管由冷凝管、蒸汽加熱進(jìn)汽管及加熱盤管組成。加溫管穿孔是常見故障之一,會造成如下危害。

          油品從罐內(nèi)冷凝管排到罐外砂井處的疏水閥,弓,丨起疏水閥堵塞、失靈,冷凝水不能暢通地流到砂井,從而降低油品加溫速度,甚至無法加溫。

          油品從罐內(nèi)蒸汽加熱進(jìn)汽管緩慢進(jìn)入主蒸汽管,經(jīng)多條輸油管線上的伴熱管而流到排水渠,導(dǎo)致對江河的污染。

          土油罐內(nèi)加溫管穿孔多出現(xiàn)在集水池中的冷凝管彎位處,原因是冷凝管通徑較小,管壁薄,管道加熱并受外力彎曲到90°彎位處由于氧化皮脫落及外壁受拉管壁變得更薄;同時,該處長期浸在油水分界處,50尤之間,保證了安全可靠提升。

          通過考察了解,新生產(chǎn)的液壓絞車主閥組結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不夠合理,各用戶的絞車不同程度地存在液壓油超溫現(xiàn)象。

          KY2/1.8B防爆液壓絞車的成功改造,解決了我國直徑兩米以上液壓絞車主閥組結(jié)構(gòu)不合理問題,設(shè)計(jì)獨(dú)特,使絞車滿負(fù)荷連續(xù)運(yùn)行時油溫在40-50之間,保證了絞車安全可靠提升,為全國液壓絞車生產(chǎn)廠家、閥組生產(chǎn)廠家和絞車用戶提供了借鑒和。作者單位:山東省七五煤礦三大隊(duì)通信地址:山東微山郵編:277606中國設(shè)備管理2000.5容易銹蝕而導(dǎo)致穿孔。

          土油罐壁不如鋼罐壁光滑,難于清洗干凈,罐內(nèi)測得的油氣濃度往往前后不一致。因此,罐內(nèi)動火危險(xiǎn)性較大,一般不宜采用。另外,管涵在閥室端有設(shè)計(jì)上的缺陷,故采用如下措施進(jìn)行維f、技改:(1)穿孔的蒸汽管整段更換,可避免在罐內(nèi)動火;(2)為方便日后維修,管涵在閥室段改盲板連接為法蘭盤一盲板連接。

          為了確保施工安全,按如下動火方案:(1)清洗油罐至測爆合格,油氣濃度低于10%.;(2)罐內(nèi)管涵先填滿黃泥,然后用濕麻袋包扎管口,用于阻斷可燃?xì)怏w;(3)罐內(nèi)蒸汽加熱進(jìn)氣管、冷凝管法蘭盤處用盲板封住,防止管內(nèi)油氣溢出;(4)罐內(nèi)集水池充滿泡沫液,浸過管涵;(5)閥室內(nèi)脫水井口用內(nèi)裝黃泥的濕麻袋遮蓋,用于阻斷可燃?xì)怏w;(6)開鼓風(fēng)機(jī)加強(qiáng)通風(fēng),降低閥室內(nèi)油氣濃度;(7)動火前用沖擊鉆在管涵上端開小孔,灌入足量的泡沫液。

          完成以上安全措施后方可進(jìn)行風(fēng)割,去除盲板后將法蘭盤安裝在管涵上;另一個法蘭盤內(nèi)孔用圓鋼板加工成盲板,并在其上開3個孔;更換的整段冷凝管從罐內(nèi)經(jīng)管涵伸至閥室;其他的施工工藝按常規(guī)方法進(jìn)行。

          近年來,筆者采用上述措施完成了多個水泥油罐加溫管穿孔的處理,取得理想的效果。


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