由于電動機原來采用NU型深溝柱軸承,允許電動機軸向竄動。軸承內圈兩側有擋邊,外圈無擋邊,因此允許軸相對軸承雙向位移,可以承受軸熱膨脹引起的伸長。同時軸承的間隙相對深溝球軸承來說偏大,但軸承的受力為線形,比深溝球軸承的點受力好。
1.電動機軸承聲音異常
一臺給水泵高壓(6kV)電動機YKK400-2,功率450kW,轉速2975r/min。軸伸端用深溝柱NU3E222型軸承,非負荷端用深溝球6222型軸承。運行中軸伸端聲音尖銳刺耳,不像是電磁噪聲,也不像軸承缺油干磨的聲音,噪聲持續約2min,然后間歇2min。用測振儀(VA-80A)測出軸承的振動幅值為0.021mm,聲響異常時,測得振動速度值為53.6m/s,有時甚至達到97m/s,遠遠超過標準值28m/s,且電流波動較大?! ?/p>
由于軸伸端采用間隙配合,無法調整軸承的軸向定位尺寸。在檢修過程中發現內油蓋有不均勻的磨損痕跡,軸承有兩個深溝柱損傷。測量軸承、端蓋和內外擋油小蓋的定位尺寸,并經過計算,軸承的允許間隙為0.7mm,當電動機的軸承溫度達到100℃,軸承的膨脹值約0.9mm,不能滿足電動機正常運行要求。多次更換深溝柱軸承后,電動機噪聲不僅沒有消失,而且異響周期變為4min。
2.故障分析與處理
根據軸承的特點分析:由于電動機原來采用NU型深溝柱軸承,允許五金電動機軸向竄動。軸承內圈兩側有擋邊,外圈無擋邊,因此允許軸相對軸承雙向位移,可以承受軸熱膨脹引起的伸長。同時軸承的間隙相對深溝球軸承來說偏大,但軸承的受力為線形,比深溝球軸承的點受力好。軸承運動軌跡不是一個圓形而是一個橢圓,這是由干深溝柱(或深溝球)和滾道之間存在間隙,運行時受力的不同,使得運動軌跡成橢圓形。軸承的受力主要是在下部,對于深溝柱軸承其受力點為一條直線,高速運轉中,由于軸承的間隙,受力點改變,受力運動軌跡變成拋物曲線形。
給水泵電動機運行時主要受軸向力作用,且拖動的負載平穩,深溝柱軸承允許的徑向竄動必要性減弱,因此將前軸承更換為深溝球軸承,軸承的間隙仍為C3,約0.04mm,可以滿足運行要求。同時考慮軸承的膨脹,在擋油環小蓋處加一塊厚度約0.8mm墊片,克服來自于給水泵和軸承溫度升高引起的竄動。
軸承滾動體及滾道的微觀表曲是粗糙不平的,運動中會發生一定的沖擊,但這種沖擊產生的脈沖是高頻的,因而使用測振儀測量電動機運行的高頻干擾的參數值比標準的大。深溝柱軸承與滾道的接觸較多,產生的高頻沖擊就大,而深溝球軸承與滾道的接觸是點,產生的高頻沖擊相對較小,因而本例的電動機可以使用深溝球軸承代替深溝柱軸承,解決設備出現的異響。
將深溝柱軸承更換為深溝球軸承后,軸承異響消失。運行一段時間噪聲沒有再出現,測電動機的振動幅值為0.013mm,加速度值為2.8m/s2,帶負荷性能穩定,電流也沒有較大波動。